新聞中心
墊江:三管齊下”不斷推動產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展
興發(fā)金冠廠區(qū)一角。記者 彭瑜 攝/視覺重慶
室外氣溫高達40℃,室內(nèi)依然一片繁忙。8月27日,在位于墊江縣澄溪鎮(zhèn)的重慶興發(fā)金冠化工有限公司(下稱“興發(fā)金冠”),工人們正進行空壓機節(jié)能改造。
“11月要投用?!迸d發(fā)金冠副總經(jīng)理卓中友介紹,這個項目投入120萬元,將之前的活塞空壓機換成了高效離心空壓機后,一年能節(jié)約電費110萬元,“當年就可把投入成本賺回來,產(chǎn)能還可提高近50%。”
這只是墊江縣提升產(chǎn)業(yè)“含綠量”的一個縮影。近年來,墊江縣引領企業(yè)探索創(chuàng)新廢物利用、鼓勵傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化改造、積極實施廢水治理,“三管齊下”不斷推動產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。
“吃干榨凈”實施廢物利用
興發(fā)金冠所在的澄溪鎮(zhèn),境內(nèi)已探明的天然氣地質(zhì)儲量達100億立方米,可采儲量85億立方米。該公司生產(chǎn)的二硫化碳的原材料之一就來源于當?shù)氐奶烊粴?,以及天然氣開采產(chǎn)生的副產(chǎn)物硫磺。
“廢氣、廢水、廢渣一度成為我們的老大難?!弊恐杏烟寡?,生產(chǎn)二硫化碳產(chǎn)生的尾氣中含有大量副產(chǎn)物硫化氫,以前對尾氣進行回收處理,只能回收少量的硫,大量二氧化碳和水蒸汽的混合物則通過80米高的煙囪向空中排放,每天就有7—8噸蒸汽變成滾滾白煙“吐”向空中?!芭欧胚_標了,但利用不充分,經(jīng)濟價值沒有體現(xiàn)出來?!?/p>
如何在廢物利用上做文章?興發(fā)金冠淘汰落后工藝,投入3000萬元上線全球首套處理二硫化碳和二甲基亞砜尾氣的加氫還原裝置,將生產(chǎn)二硫化碳產(chǎn)生的尾氣中的硫進行加氫還原回收;投入1億元進行技術研發(fā),將副產(chǎn)物硫化氫作為新產(chǎn)品二甲基亞砜的原材料,以延伸產(chǎn)業(yè)鏈;淘汰低能效電器,投入1500萬元對蒸汽輸水系統(tǒng)進行改造回收后,過去明顯的白煙看不到了,水耗也降下來了。
廢物利用,不但讓興發(fā)金冠開發(fā)了新產(chǎn)品,而且還延伸產(chǎn)業(yè)鏈,帶動了下游企業(yè)。
興發(fā)金冠在生產(chǎn)二甲基亞砜時要產(chǎn)生危廢物廢鹽,每年多達5000多噸。而堆碼廢鹽有嚴格的要求,要距離墻體50厘米以上,儲藏不能超時限,場地要防滲漏,還要配備滅火裝置。公司相關負責人說,“以前只能運到市外處理,每噸處理費用要7000元?!?/p>
剛好,重慶拓凱環(huán)??萍加邢薰究梢詫U鹽進行廢物利用.通過分離提取純凈的硝酸鈉可加工玻璃,提取的二甲基砜可用作醫(yī)藥生產(chǎn)。
“對廢物‘吃干榨凈’,既實現(xiàn)了節(jié)能增效,又實現(xiàn)了環(huán)保達標?!弊恐杏颜f,現(xiàn)在,興發(fā)金冠產(chǎn)品遠銷美國、法國、韓國以及中東等10多個國家和地區(qū)。
屋頂光伏發(fā)電,廠內(nèi)智能化生產(chǎn)
8月中旬,連晴高溫,位于墊江高新區(qū)的重慶捷力輪轂制造有限公司(下稱“捷力輪轂”)仍在堅持生產(chǎn)。
“電力夠用嗎?”面對記者提問,公司設備部副部長陳修林指了指屋頂說,辦公樓屋頂安裝了2000平方米光伏發(fā)電項目,每天早上6點到晚上8點可提供5000千瓦時的電,“公司辦公、照明、空調(diào)等基本夠用了?!?/p>
這是全市最大的屋頂分布式光伏發(fā)電項目,由國網(wǎng)重慶市電力公司投資建設運維,采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式。該項目建成后,每年可節(jié)約標準煤近732噸,減少二氧化碳排放近1953噸,節(jié)約電費2000萬余元。
捷力輪轂既抓低碳轉型發(fā)展,又堅持智能化改造。早在2018年,該公司就投資10億元,建設全新的自動化、智能化、信息化、綠色環(huán)保智能工廠,布局行業(yè)最先進的摩托車鋁合金輪轂智能生產(chǎn)線。目前,智能工廠已建成投產(chǎn),年生產(chǎn)能力達到1200萬件。
“智能化改造后,人員減少30%,效率提高30%,質(zhì)量損失和能源損耗分別降低20%?!苯萘嗇灠踩h(huán)保主管何為宇帶記者走進智能工廠,聽不到機器轟鳴,看不到灰塵飛揚,這里不僅有先進的智能生產(chǎn)線,還用上了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,“工作人員想了解各條生產(chǎn)線的設備運行、產(chǎn)品質(zhì)量、耗能等情況,只需一塊顯示屏就夠了?!?/p>
憑借卓越的品質(zhì),捷力輪轂目前在國內(nèi)鋁合金輪轂市場占有率名列前茅,為眾多國際國內(nèi)品牌摩托車整車配套,已形成以本市、國內(nèi)、海外為主的三大市場體系。
自2021年以來,墊江縣實施40個市級智能化改造項目,創(chuàng)建3個市級智能工廠,居渝東北第一位;創(chuàng)建7個市級數(shù)字化車間,建立了全市第一個區(qū)縣級工業(yè)設計中心管理體系,掛牌成立全市第三個市級工業(yè)設計中心區(qū)縣中心。
破解榨菜廢水治理難題
墊江縣有23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植榨菜,面積15萬畝,全縣青菜頭總產(chǎn)量30萬噸,正常經(jīng)營的榨菜腌制經(jīng)營戶有75戶,共有榨菜池1046口。
“但榨菜廢水治理成了一道難題。”墊江縣相關負責人介紹,榨菜廢水主要包括腌制廢水、榨菜生產(chǎn)廢水等,這種廢水有機污染物濃度高、懸浮物濃度高、鹽濃度高,對水環(huán)境易造成嚴重污染;也不能進行農(nóng)業(yè)灌溉,否則對農(nóng)作物的損害非常大。
為此,墊江建立全縣75戶榨菜腌制經(jīng)營戶廢水運輸、處理等管理臺賬,從年度收購腌制青菜頭總量、榨菜腌制量、起池作業(yè)、廢水產(chǎn)生、廢水運輸?shù)热鞒藺pp申報,對榨菜廢水進行閉環(huán)管理。在高安、白家兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增設兩座榨菜廢水集中處理廠,引導榨菜腌制經(jīng)營戶與榨菜廢水集中處理廠簽訂榨菜廢水處理協(xié)議,實現(xiàn)榨菜廢水流向可控。該縣還推行榨菜廢水財政補貼,此前榨菜污水處理廠處理1噸污水收費31元,如今墊江縣將每噸污水處理費用提高到56元,并通過財政給榨菜企業(yè)補貼25元,同時制定《墊江縣榨菜廢水治理生態(tài)保護激勵補償機制實施方案》,建立了100萬元獎勵資金。
墊江縣相關負責人稱,截至目前,全縣財政補貼榨菜廢水處理費用62萬元,補貼榨菜廢水集中處理廠建設及設施設備費用257.3萬元。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也積極探索,實現(xiàn)榨菜廢水多渠道分流處理。
通過標本兼治,墊江實現(xiàn)了榨菜廢水處理全覆蓋,農(nóng)戶種植榨菜積極性提高,全縣榨菜種植量逐年上升,榨菜種植農(nóng)戶戶均增收近2萬元。